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À propos de Argth
- Date de naissance 06/15/1991
A propos
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Résidence
Morbihan
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Matériel
Canon 60d defiltré / ASI 585 MC / Tair 3 / Canon 200L F2.8 / iExos 100
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J'ai une bonne amélioration ! En fait c'est simple : 1) Plus la focale de guidage est faible, plus il faut bouger pour compenser 1 pixel de mouvement de l'étoile guide ou si F_guidage ⤵ alors min_mouvement doit ⤵ aussi Si min_mouvement = 0.2 alors cela correspond à 1arc sec, on va attendre de dévier d'un sec d'arc avant de réagir. 2) Pas mini de la monture : Reduction 1:400 + 16 microsteps + Moteur pas à pas 400 pas / tour => 0.5 arc sec / micro pas L'idéal serait de coller à cela soit 1/10 de pixel de guidage donc min_mouvement = 0.1 Pour une focale de 120 mm => min_mo = 0.1 ? 200mm => min_mo = 0.16 ? En faisant cela j'ai pu baisser pas mal l'erreur de guidage :
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a) Resist switch : pourquoi pas je testerai, c'était pas la configuration recommandée par @fmendes sur CN b) Guidage : aucune idée entre les 2 comment je peux vérifier ? c) Calibration : d) contact revendeur : En // : infos sur l'erreur périodique : Dans l'algo PEC Predictif, la periode entrée n'était pas la bonne (620s au lieu de 449,4s)
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PHD2_GuideLog_2024-11-13_205930.txtPHD2_GuideLog_2024-11-11_201147.txt Bien vu @krotdebouk
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Au cas où, voici mes logs PHD2, j'ai posté un message sur cloudy night pour voir ce qu'ils en pensent. Mes logs : https://openphdguiding.org/logs/dl/PHD2_logs_cHnV.zip Session PHD2 intéressantes :
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Pour info j’utilise une svbony 165 de 120mm de focale avec une asi 585mc, peut être trop court comme focale ? c’est toujours aussi moche même en augmentant MinMo en AD et en diminuant le temps de pose.
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Tests en cours sur M33 avec la Juwei 17 : imageur principal : SW 130-650 + NEXUS 0.75 + QHY294C autoguidage : SVBONY 120mm + ASI 585 MC J'alterne entre des phases à 0.70" RMS voir 0.60" RMS total à 0.9" - 1.0" RMS de temps en temps : Je suis toujours sur la config haute vitesse en hysteresis qui pour le moment donne les meilleurs résultats pour moi. On voit bien l'erreur périodique :
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Génial !! Bienvenue dans la famille harmonique !!
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si tu bricoles au peu, la modification avec Onstep d’une monture de qualité Non Goto vaut vraiment le coup ! Ça permet un prix d’achat plus faible. ex : Vixen Great Polaris Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur leboncoin : https://www.leboncoin.fr/ad/sport_plein_air/2875868620 moteurs pas a pas + carte elec Fysetc E4 < 100 eur
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Le dôme avance pendant que le temps reste très gris en Bretagne, j’ai rien pu faire, ni photo ms ni tests d’autoguidage…
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Hello ! Désolé je suis un peu perdu pour essayer de reproduire ce projet, quelqu'un pourrait me résumer les chose ? - Où trouver le code arduino ? - Avez vos des fichiers d'impression3D (STL) ? - Quel sont les cartes elec utilisées ? Merci beaucoup ! Je peux vous créer un projet Github pour rendre tout ça plus accessible
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On pourrait ! Plus simple pour l’étanchéité !
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Je pensais utiliser une tôle spécial pour le faîtage qui sera fixée d’un côté seulement, comme le mouvement terminal est en descente ça devrait le faire pour « fermer » et rende ça étanche, mais si vous avez des idées 💡 je suis preneur !
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pour le moment non, juste calé sur des cailloux ! Mais ça bouge pas, le télescope lui est sur pied béton